今天小编和大家分享两个优化降本减费的责任故事,主人公都和“水”较上了劲,一起来看看。
今年,集团公司给我们提出了要求:提高回用水率,降低工业取水量。这和水务运行部的目标不谋而合!
从去年开始,水务运行部炼油作业区就着手准备寻找挖掘节水的新途径了!
去年12月初,水务运行部炼油作业区党员、工艺员周富职得知炼油作业区“邻居”——茂名市某厂的外排水经过处理后就能达到回用水的标准。于是他立即与有关部门对接,快速推进输送管线项目建设,将这股“邻居家”的外排水引入到水务运行部炼油区。据悉,在他的推动下这条管线比原计划提前5天完工投用。
同时,周富职牵头研究该“邻居家”的外排水处理工艺流程,给这股“外来水”进行特定的“处理套餐”,最终,处理后的这股水被输送到循环水装置,替代新鲜水作为装置补充水。
不要小看“回用水”,它的水质要求很高,可以媲美“新鲜水”。想想看,如果水质不达标,就会在装置里面结垢,或者腐蚀设备,严重的会影响装置的正常运行。所以,把“工业外排水”变成“回用水”也是很了不起的哟。
1月15日项目投用以来,每小时生产回用水85吨,满负荷生产后,全年可节约新鲜水88万吨。
既减少了茂名市某厂的工业外排水量,又实现了节约新鲜水用量,这个解题思路,妙得很呀!
炼油CFB锅炉废水综合利用率不够理想,和行业内先进相比,还有一定的差距!
“别人能做到的,我们也可以!”热电分部动力一车间党员工艺员农佩珰主动带头攻关,决定啃下这块“硬骨头”。
他根据影响因素,逐一试验,最终发现水汽质量控制指标——XXX偏高是造成车间锅炉装置废水排放率偏大的主要原因。
他立即组织调整试验,在保证水汽质量的前提下,逐步减少XX用剂投入量,将该指标从3.5毫克/升优化到1.5毫克/升,逐步增加锅炉废水综合利用率,并保持汽包炉水PH值稳定。
1月8日完成优化调整后,可增加回用水量2.4吨/小时,节约除盐水5184吨/月。3台炉合计降低成本3.9万元/月。
周富职、农佩珰积极践行“1+1=0”理念,加强优化攻关,用智慧+实干降本减费,创造了效益。攻坚创效需要用心创新,需要持之以恒,需要干部员工特别是各层级管理人员坚持聚焦创效“三个点”,开动脑筋,做实一个个优化措施,挖掘一份份效益潜力,为公司实现效益目标添砖加瓦。
|